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管材/折彎

S7-300在高檔壓鑄機上的應(yīng)用

星之球激光 來源:工控網(wǎng)2012-03-31 我要評論(0 )   

一、項目簡介 1. 江蘇新瑞機械有限公司坐落于江蘇常州,是一家專業(yè)從事數(shù)控設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的現(xiàn)代化制造型企業(yè)。公司主要產(chǎn)品覆蓋立式加工中心全部系列、...

一、項目簡介

  1. 江蘇新瑞機械有限公司坐落于江蘇常州,是一家專業(yè)從事數(shù)控設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的現(xiàn)代化制造型企業(yè)。公司主要產(chǎn)品覆蓋立式加工中心全部系列、數(shù)控車床全部系列、SR系列壓鑄機全部系列,具有高速度、高精度、高可靠性等特點。新瑞機械秉承“務(wù)實敬業(yè)、合作高效、銳意進(jìn)取、精益求精”的企業(yè)精神,把一流的產(chǎn)品貢獻(xiàn)給客戶,把永不滿足留給企業(yè),把信心、技術(shù)和競爭力來實現(xiàn)“構(gòu)筑業(yè)界一流企業(yè),爭創(chuàng)業(yè)內(nèi)第一品牌”的承諾。

  2. 壓鑄機的主要工作原理是壓鑄成型。在高壓的作用下,使液態(tài)或半液態(tài)的金屬,以較高的速度填充壓鑄型型腔,并在壓力下成型和凝固而獲得鑄件的方法。系統(tǒng)有2組比例閥:比例壓力和比例流量,用來控制機器的液壓動作,如動芯一入、動芯二入、靜芯入、動芯一出、動芯二出、靜芯出、開模、合模、頂針進(jìn)、頂針退;壓射動作分3步:慢壓射、快壓射和增壓射,由3個獨立的步進(jìn)電機調(diào)節(jié)油泵的開口;輔機由噴霧機械手、給湯機械手和取件機械手組成,動作速度由畫面設(shè)定,由相應(yīng)的變頻器控制輸出。

  3. 項目當(dāng)中使用的西門子自動化產(chǎn)品的型號、數(shù)量、類型、何種控制對象

  型號數(shù)量類型控制對象

  OP270 10 110.4”,256色 HMI

  CPU313C

  1

  24DI,D24V

  16DQ,DC24V,0.5A

  5AI

  2AQ

  數(shù)字量輸入

  數(shù)字量輸出,3 PWM輸出

  模擬量輸入:給湯機械手湯臂位置,給湯機械手湯勺位置,系統(tǒng)壓力

  模擬量輸出:給湯機械手湯臂速度,給湯機械手湯勺速度

  SM321332DI,DC24V 數(shù)字量輸入

  SM32228DQ,DC24V,2A數(shù)字量輸出(電磁閥輸出)

  SM322316DQ,DC24V,0.5A數(shù)字量輸出

  SM335

  1

  4AI

  4AQ

  模擬量輸入:移模電子尺、壓射電子尺、頂針電子尺、壓射壓力檢測

  模擬量輸出:比例壓力、比例流量

  IM3651P-BUS擴展機架

  RAIL2480mm導(dǎo)軌

  MPI Cable15m電纜

  4. 照片

  新瑞SR150型壓鑄機

  新瑞SR150型壓鑄機

二、控制系統(tǒng)構(gòu)成

  1. 硬件配置、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及選擇依據(jù)

  系統(tǒng)由HMI和S7-300型PLC構(gòu)成。因為有位置、壓力、速度等曲線需要顯示,所以選擇了OP270 10。顯示效果比較好,有操作按鍵,容易維護;由于需要3路PWM輸出控制步進(jìn)電機,所以選擇了CPU313C,幾乎全部利用該CPU的數(shù)字量輸入輸出及模擬量輸入輸出,性價比非常好;另外,由于壓射過程非常快,通常為10-50m/s,有時甚至可以達(dá)到100m/s以上。系統(tǒng)需要高速采集大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示、分析和比較,因此選擇了SM335模塊,它的模擬量輸入輸出速度快、精度高,還可以產(chǎn)生硬件中斷。

  1

  2. 附加系統(tǒng)的硬件配置圖,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖,應(yīng)用中的監(jiān)視畫面。

  輔機系統(tǒng)主要是由3個機械手構(gòu)成:噴霧機械手、給湯機械手和取件機械手。他們根據(jù)壓鑄機的動作循環(huán),在相應(yīng)的位置進(jìn)行動作。

  3. 多種可選方案的比較:由于有3個步進(jìn)電機需要控制,在選擇方案時考慮過用CPU313C加3個FM353模塊,該模塊是1軸步進(jìn)電機定位模塊,最高脈沖頻率可達(dá)200KHz,但此方案成本太高;考慮到本機器對脈沖頻率要求不高,CPU313C模塊中集成的3路PWM輸出脈沖頻率可達(dá)2.5KHz,已經(jīng)完全可以滿足系統(tǒng)的要求。因此只用1個CPU313C就完成控制要求,性價比很完美!

三、控制系統(tǒng)完成的功能

  1. 整個控制系統(tǒng)可以分為人機界面顯示部分和PLC控制部分。其中PLC控制系統(tǒng)可以分為以下幾個部分:壓鑄機動作順序控制、壓射曲線顯示、PWM輸出控制和機械手控制。壓鑄機的動作控制如開模合模,是根據(jù)不同的位置送出不同的壓力和流量,通常合模分4級,開模分3級??紤]到液壓動作的平滑,本系統(tǒng)加了軟件斜率,在每個動作的開始、切換和結(jié)束時都要通過斜率平滑過渡,使動作很流暢而且聲音很小。在機器的使用過程中模具的調(diào)整很麻煩,自動調(diào)模功能自動完成的繁瑣的調(diào)節(jié)過程,簡化操作;壓射過程對機器的成型非常重要,需要采集大量的位置、壓力和位置數(shù)據(jù),壓射動作分3步:慢壓射、快壓射和增壓射,由3個獨立的步進(jìn)電機調(diào)節(jié)油泵的開口控制壓射的速度;PWM輸出是控制3個獨立的步進(jìn)電機,分別對應(yīng)慢壓射、快壓射和增壓射的速度??刂粕嫌蒔LC調(diào)用系統(tǒng)功能塊SFB49來實現(xiàn);本機器配備了3個機械手:噴霧機械手、給湯機械手和取件機械手,他們是可選的。根據(jù)壓鑄機的動作循環(huán),在相應(yīng)的位置進(jìn)行動作。

  脈寬調(diào)制功能是系統(tǒng)集成功能,僅需在硬件配置中作簡單設(shè)定后,即可在PLC程序中調(diào)用SFB49,使用非常方便。

  2

  CALL SFB 49 , “DI_PULSE_1”

  // 慢壓射

  LADDR :=“DI_PULSE_1”.LADDR

  // Count Address:768

  CHANNEL :=0

  SW_EN :=“DI_PULSE_1”.SW_EN

  MAN_DO :=“DI_PULSE_1”.MAN_DO

  SET_DO :=“DI_PULSE_1”.SET_DO

  OUTP_VAL:=“DI_PULSE_1”.OUTP_VAL

  JOB_REQ :=“DI_PULSE_1”.JOB_REQ

  JOB_ID :=“DI_PULSE_1”.JOB_ID

  JOB_VAL :=“DI_PULSE_1”.JOB_VAL

  STS_EN :=“DI_PULSE_1”.STS_EN

  STS_STRT:=“DI_PULSE_1”.STS_STRT

  STS_DO :=“DI_PULSE_1”.STS_DO

  JOB_DONE:=“DI_PULSE_1”.JOB_DONE

  JOB_ERR :=“DI_PULSE_1”.JOB_ERR

  JOB_STAT:=“DI_PULSE_1”.JOB_STAT

 2. 在壓射過程中如何高速采樣位置、壓力和速度數(shù)據(jù)是項目的難點。在硬件上,我們選用SM335模塊,它的模擬量輸入處理速度約為每通道200us,精度為14位,并產(chǎn)生硬件中斷OB40。系統(tǒng)中設(shè)定了2ms的硬件中斷,在壓射過程中采集位置、壓力和速度數(shù)據(jù);在PLC程序方面,我們使用了變址尋址的編程技巧,壓縮程序空間,提高運行效率,使系統(tǒng)可以在2ms的中斷周期內(nèi)完成運算;在HMI方面,配置了TREND曲線,在壓射過程結(jié)束后可以馬上更新曲線。

  L #Index

  SLD 4

  LAR1

  OPN “DB_Curve”

  L #Act_Pos

  T DBW [AR1,P#0.0] // Actual Position

  L #Act_Prs

  T DBW [AR1,P#4000.0] // Actual Pressure

  L #Act_Pos

#p#分頁標(biāo)題#e#

  L #Act_PosPre

  -I

  L 33

  *I

  T DBW [AR1,P#8000.0] // Actual Speed

  L #Act_Pos

  T #Act_PosPre

  L #Index

  + 1

  T #Index

  3

  3. 附加生產(chǎn)工藝當(dāng)中有特點或較典型的設(shè)備或工藝照片。

  4

四、項目運行

  系統(tǒng)在2005年4月份投入使用后,運行情況良好,獲得用戶的好評。該方案將用在大型、高檔的壓鑄機上。由于壓鑄機的使用環(huán)境非常惡劣,因此硬件很可靠性非常重要,S7-300堅固的硬件保證了系統(tǒng)的可靠性。而HMI方面由于使用了OP270 10,操作簡便,顯示效果比較好,也回避了觸摸屏的一些缺點,如不適合使用在多油污、金屬碎片的環(huán)境等。

五、應(yīng)用體會

  項目進(jìn)行當(dāng)中,深深地感到西門子自動化產(chǎn)品無與倫比的靈活性。STEP 7強大而便捷的編程功能和PROTOOL靈活自如的組態(tài)性能使項目的編程和調(diào)試進(jìn)展非??臁8娜菀?,維護方便。在PLC的編程中,使用了符號編程,簡單明了,易學(xué)易懂易維護。為了節(jié)約成本,編程中使用模塊化編程和變址尋址,大量壓縮程序空間,否則必須使用更高一擋的CPU314C-2DP。

  當(dāng)然在調(diào)試的過程中,也在所難免地遇到了麻煩。PWM輸出原本是集成功能,很方便使用。但由于我們節(jié)約成本,使用CPU313C上的數(shù)字量輸入點,在沒有配置使用硬件門的情況下,CPU313C上的部分?jǐn)?shù)字量輸入點還是會影響3通道的PWM輸出。由于西門子手冊上的描述也不確切,在求助無門的情況下,對CPU313C上的數(shù)字量輸入點一一進(jìn)行測試并與3通道的PWM輸出對照,終于弄清楚了硬件門的準(zhǔn)確定義,完滿解決了問題。

 

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