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汽車制造

基于分布式系統的汽車生產線(一)

星之球激光 來源:工控網2012-08-31 我要評論(0 )   

1 引言 本項目實施于上汽集團在國內的生產基地。該生產基地主要從事乘用車、商用車的生產,本項目控制系統的主要功能是實現焊接生產線中主線和合裝工位的自動控制,以及...

1 引言

  本項目實施于上汽集團在國內的生產基地。該生產基地主要從事乘用車、商用車的生產,本項目控制系統的主要功能是實現焊接生產線中主線和合裝工位的自動控制,以及與其他工位的聯鎖控制。

2 項目設計

  2.1 汽車制造工藝流程

  汽車的生產制造由四大工序組成:沖壓、焊接、涂裝和總裝。簡單來說,沖壓工序是完成車身各個部位零部件的加工;焊接工序是完成整個車身零部件的焊接;涂裝工序是完成車身的噴涂;總裝工序是完成發(fā)動機、座椅、汽車控制系統及內飾等的安裝。主線和合裝工位屬于焊接工序,是焊接生產線的重要組成部分。本系統由夾具和電控系統組成。項目簡要工藝流程如圖1所示。

  2.2 自動化裝配工位

 ?。?) under body 1001 stn焊接夾具工位;

  (2) under body 1002 stn焊接夾具工位;

 ?。?) main line 2001 stn焊接夾具工位;

 ?。?) main line 2002 stn 焊接夾具工位;

 ?。?) main line 2003 stn 焊接夾具工位;

 ?。?) main buck 合裝 焊接夾具工位;

 ?。?) main line 2004 stn 焊接夾具工位;

  (8) main line 2005 stn 焊接夾具工位;

 ?。?) main line 2006 stn 焊接夾具工位;

  (10) shutter工位(車身總成搬送機構)。

  2.3 電控系統設計

  電控系統完成的主要自動化裝配功能是:汽車地板、發(fā)動機艙、頂艙和左右側圍的焊接,以及與其他焊接工位的聯鎖控制。

  電控系統由控制系統和生產現場兩個部分組成??刂葡到y集中安裝在主控制柜內。主控制柜內安裝生產線plc控制器及i/o模塊、變頻調速器、信號端子排、電源單元和其他附屬器件。系統還配有操作面板和觸摸屏,用于電控系統的運行操作和運行狀態(tài)及故障顯示。

       控制系統主要完成生產現場各種數據的實時采集及監(jiān)控,并按焊裝線的操作時序向生產現場執(zhí)行機構發(fā)出控制指令。生產現場部分由各個工位上的按鈕臺,現場采集模塊et200eco、現場信號傳感器(行程開關)、驅動元件(電磁閥)、一套往復桿機構電機等組成。這一部分向控制系統提供操作人員的操作信號和各種現場設備的運行狀態(tài)信號,同時接收來之控制系統的各種控制指令來驅動電磁閥、電機等執(zhí)行機構。各個工位的傳感器信號電纜和驅動元件的控制電纜集中到附近的i/o采集模塊中,再通過profitbus總線同主控制柜plc相連。生產車間如圖2所示。

  2.4 分布式自動化平臺

  數字i/o點多而且比較分散,對電氣故障安全性能要求高是汽車生產行業(yè)的特點,針對具體的工藝控制要求,我們提出了一套低成本、結構緊湊、配置靈活、高安全性能的控制系統。經過認真調研和周密思考,最終選擇西門子s7-300plc作為控制系統。本系統選用cpu315-2dp作主控制器,總線采用profibus通訊?,F場操作臺控制采用et200s擴展?,F場各個工位的傳感器信號和電磁閥控制采用分布式i/o et200eco模塊。傳送電機控制部分采用了simens的micromaster 440變頻器,plc通過總線通訊控制電機的運行速度及運轉方向。還有兩套西門子的人機界面,采用的是mp270b。它們與plc都是通過profibus進行通訊的。最終選定西門子的主要硬件配置如附表所示。

 

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