“首先,將發(fā)射部分吸在大皮帶輪上,并且將發(fā)射部分對(duì)準(zhǔn)電機(jī)輪,再將接收部分吸在電機(jī)輪上……”11月7日中午,在大港油田采油三廠六區(qū)段一站段37-50井開井現(xiàn)場(chǎng),技師曹良正在為新來的員工徐承然講解激光調(diào)節(jié)器的原理和應(yīng)用方法。
曹良所在班站的抽油機(jī)設(shè)備多達(dá)80臺(tái),調(diào)整抽油機(jī)沖次是挖潛工作中的家常便飯。因此每次施工后的四點(diǎn)一線調(diào)整也就成了日常工作的必修課,是確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高時(shí)率、延長皮帶壽命的有效手段。然而,現(xiàn)在油區(qū)抽油機(jī)皮帶都裝有皮帶護(hù)罩,正常調(diào)整四點(diǎn)一線時(shí)需要采取傳統(tǒng)拉線方式拆卸皮帶護(hù)罩針,費(fèi)時(shí)費(fèi)力、精確度不夠,直接影響油井時(shí)率。
針對(duì)這一現(xiàn)狀,素有“計(jì)算機(jī)小博士”之稱的曹良看在眼里。憑借自己對(duì)計(jì)算機(jī)多年的研究,他決定轉(zhuǎn)變工作方式,采取計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制替代傳統(tǒng)手工模式,提升工作效率。
有了初步想法,曹良開始天天跑現(xiàn)場(chǎng)量數(shù)據(jù)、算時(shí)間、畫草圖,經(jīng)過認(rèn)真研究,反復(fù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),終于研發(fā)出激光調(diào)節(jié)器。
激光調(diào)節(jié)器分為發(fā)射和接收兩大部分。發(fā)射部分由激光筆、激光筆按鈕、導(dǎo)光管、發(fā)射基座和固定強(qiáng)力磁鐵組成。接收部分由接收刻度尺、接收基座、固定強(qiáng)力磁鐵組成。兩大部分通過固定強(qiáng)力磁鐵組合為一體,通過吸附在皮帶輪上達(dá)到調(diào)節(jié)的目的。
在需要調(diào)節(jié)四點(diǎn)一線時(shí),首先將發(fā)射部分對(duì)準(zhǔn)電機(jī)輪吸在大皮帶輪上,再將接收部分吸在電機(jī)輪上,然后打開激光筆發(fā)射激光束,此時(shí)前接收刻度尺出現(xiàn)紅色光點(diǎn),通過左右移動(dòng)電機(jī)滑軌來調(diào)節(jié)電機(jī)左右位置。調(diào)好后,用電機(jī)前、后頂絲調(diào)節(jié)使前、后接收刻度尺的紅色光點(diǎn)在一個(gè)水平面上,這樣四點(diǎn)一線就調(diào)節(jié)好了。
經(jīng)過一個(gè)多月的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,小革新受到員工贊許。“我們站是作業(yè)區(qū)抽油機(jī)設(shè)備最多的一個(gè)管理站,每年調(diào)整沖次的油井高達(dá)100多井次,有了曹良發(fā)明的激光調(diào)節(jié)器,可解決了大問題。”剛調(diào)整完沖次的副站長劉宏偉說。
“這個(gè)辦法太實(shí)用了,使用后,管理站的皮帶完好率達(dá)到95%以上,比以前上升了10個(gè)百分點(diǎn),不僅設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)率提升了,而且還節(jié)約成本、省時(shí)省力,老大難問題終于解決了。”看到效果這么好,站長車長岺興奮地說。
這項(xiàng)成果獲得國家專利,目前已在作業(yè)區(qū)推廣使用。
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